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改進(jìn)氮肥生產(chǎn)工藝,大幅度降低電耗 0.前言
山東魯西南化工有限公司利用2008年和2009年兩次大修停車機(jī)會(huì),采用山東濟(jì)氮研究所周生賢教授研發(fā)的改進(jìn)工藝節(jié)電新技術(shù),結(jié)合本公司存在問題,研究制訂了具體實(shí)施方案,電氣沒改動(dòng),只花了少量的投資,對(duì)設(shè)備內(nèi)件、工藝流程、操作方法等進(jìn)行了部分改造、改進(jìn)。改后運(yùn)行顯示,噸氨電耗降低了200kwh,噸氨成本降低400元,我們認(rèn)為采用這項(xiàng)技術(shù)投資少,效益顯著,是一項(xiàng)值得推廣的使用技術(shù)。
綜合耗電體現(xiàn)在全廠每個(gè)工序,近年來我們?cè)陔姎庠O(shè)備改造方面做了不少工作,諸如:淘汰落后電機(jī),電容器自動(dòng)補(bǔ)償,高壓代低壓,變頻調(diào)速,合理配備電器,避免大馬拉小車等。取得了顯著的成效。但電耗仍然偏高。
我們通過改革傳統(tǒng)工藝,改造設(shè)備內(nèi)件,改進(jìn)工藝操作,開辟了一條進(jìn)一步降低電耗的新渠道。以下是我們的一些做法,現(xiàn)分工段簡(jiǎn)述如下。
一. 壓縮工段
高壓機(jī)是合成氨廠的心臟,是合成氨生產(chǎn)的用電大戶,普遍存在著無功消耗的浪費(fèi),F(xiàn)將改造情況簡(jiǎn)述如下。
1.改T型連接為Y型連接。
高壓機(jī)各段支管和總管連接多為T型直角三通,由于氣體互相對(duì)抗,造成功的浪費(fèi)。改造后變氣體互相對(duì)抗為互相吸引,各機(jī)電流顯著下降,明顯地提高了打氣量。
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