3)確定鋼卷厚度占積率,考慮紋高,確定板厚占積率為90%(普通鋼板為98%)。
利用板厚占積率值,通過模型公式來計算鋼卷直徑,以確保由于帶鋼基板上有花紋而導致的卷徑增大,不會超過卷取機允許的最大卷徑值,從而避免發(fā)生卷取機不能卸卷或卸卷困難的事故。
4)確定助卷輥的前滑率,考慮花紋的影響,確定助卷輥前滑率為16%(普通鋼種為14%)。
5)確定收尾夾送輥壓力,為確保帶鋼尾部卷形整齊,考慮帶鋼表面存在花紋與輥面接觸較小,為保證有足夠的卷取張力,將收尾夾送輥壓力確定為70kN(普通為50kN)。
6)確定卷取張力
生產花紋板時,在花紋的影響下卷取機張力模型發(fā)生變化,如不重新建立將影響張力的建立,造成不能正常卷取,另外,還會對花紋板表面質量產生影響,故需將花紋高度考慮在內重新建立卷取機張力模型。卷取機電動機軸上總力矩(MDj)為:
MDj=MZl+MWq+MMc+Mdl/I (1) 式中:MZl—由卷取張力引起的力矩;
MWq—由帶鋼在卷筒上塑性彎曲引起的力矩; MMc—卷筒的機械摩擦力矩; Mdl—卷筒加、減速引起的動力矩; I—卷筒軸至電動機軸的速比。 帶鋼張力力矩:MZl=T·D/2 式中:T—卷取張力;
D—鋼卷直徑。
考慮到花紋造成卷徑增大,導致張力力矩、彎曲力矩的增大,同時也導致卷機摩擦力矩增大,為
適應這種變化,優(yōu)化數學模型,經過不斷優(yōu)化調整,將帶鋼卷取張力,在普通鋼種的基礎上增加20%。 3.5 CTC部分參數確定
1)考慮紋對層冷水阻擋的影響,確定采用層冷系統(tǒng)底部冷卻閥優(yōu)先使用,再用層冷系統(tǒng)上部冷卻閥,避免上表面集水過多,導致鋼板瓢曲從而產生更多的積水更大的瓢曲。
2)考慮卷取入口高溫計采樣準確問題,將層冷反饋系統(tǒng)上部冷卻閥摘掉,只用下部冷卻閥進行反饋,避免冷卻水的影響,使CTC數據采集更加準確,使CTC模型與實際擬合的更加精確。
4 結論
經過生產實踐中不斷優(yōu)化和改進,本鋼薄板坯連鑄連軋生產線上成功開發(fā)了1 500mm寬扁豆花紋板,現(xiàn)在1880機組短流程生產線,扁豆花紋板軋制工藝日臻成熟,表面質量及板形都有了很大的改善,填補了本鋼產品的空白,為本鋼產品種類的拓展做出的貢獻,取得了良好的經濟效益和社會效益。
1)花紋輥刻槽參數的優(yōu)化,有利于花紋高度的 形成,同時提高了花紋輥使用壽命。
2)合理配置精軋機工作輥輥型、輥壓,基本解決了花紋板掉肉、纏輥的問題,同時提高了花紋板板形平直度。
3)精軋負荷分配方法經過不斷優(yōu)化,能夠滿足軋制不同紋高花紋板的軋制要求。
4)卷取機參數的正確設定,及保證了良好的卷形,又減少了卷機及楞高磨損。
參考文獻
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