風(fēng)動(dòng)撒沙器的設(shè)計(jì)與運(yùn)用
風(fēng)動(dòng)撒沙器的設(shè)計(jì)與運(yùn)用
摘要 為解決膠帶輸送機(jī)在運(yùn)輸過(guò)程中難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)的難題,對(duì)影響其難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)的因素進(jìn)行了分析,利用風(fēng)動(dòng)撒沙器向皮帶與皮帶滾筒之間進(jìn)行撒沙,進(jìn)而增加其摩擦力,達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目的,對(duì)風(fēng)動(dòng)撒沙器的設(shè)計(jì)過(guò)程以及效果進(jìn)行了詳細(xì)闡述,為膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸過(guò)程中的難題找到了一條很好的解決辦法。
關(guān)鍵詞 風(fēng)動(dòng);撒沙;摩擦力;效率;正常運(yùn)轉(zhuǎn)
鶴煤十礦目前井下運(yùn)煤系統(tǒng)采用的是膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤,在正常的回采以及煤巷掘進(jìn)過(guò)程中,受到礦井水的影響,以及正常運(yùn)煤灑水除塵,使得皮帶上有稀煤,稀煤使得皮帶與滾筒上不能干燥,導(dǎo)致皮帶與滾筒之間的摩擦力大大下降,從而在正常操作膠帶輸送機(jī)時(shí)不能使其正常運(yùn)轉(zhuǎn),往往靠人工往滾筒上撒沙,增加其摩擦力使得膠帶輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),效率低下,而且在人工撒沙的過(guò)程中很容易造成人員受傷,影響了正常生產(chǎn),本文通過(guò)自行設(shè)計(jì)利用風(fēng)力自動(dòng)撒沙器、人工操作風(fēng)管閥們的原理從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)撒沙,改變了人工撒沙的生產(chǎn)效率低、安全系數(shù)低的方式,從而保證了膠帶輸送機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障了安全生產(chǎn)。
1 項(xiàng)目實(shí)施背景
目前鶴煤十礦正在施工的1305工作面沿煤層頂板施工,施工過(guò)程中局部地區(qū)有水,下順槽現(xiàn)鋪設(shè)有一部膠帶輸送機(jī),掘進(jìn)頭鋪設(shè)刮板輸送機(jī),達(dá)到一定距離再延長(zhǎng)膠帶輸送機(jī),掘進(jìn)過(guò)程中往往在出煤時(shí)膠帶輸送機(jī)不能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要靠人工向皮帶滾筒上撒沙來(lái)使得膠帶輸送機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),這樣既浪費(fèi)時(shí)間,造成生產(chǎn)效率下降,而且容易出現(xiàn)因?yàn)槟z帶輸送機(jī)司機(jī)與膠帶輸送機(jī)距離較近,而被膠帶與滾筒夾住手臂、衣服,造成人員傷亡,人工處理該項(xiàng)問(wèn)題時(shí)的不安全系數(shù)極高。因此,在滾筒附近必要位置安設(shè)撒沙器,是減少此類傷亡事故的迫切要求。通過(guò)安裝撒沙器,使其通過(guò)自動(dòng)向滾筒上進(jìn)行撒沙(如圖1),從而增加皮帶與滾筒之間的摩擦力,達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。
2 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程
為了減少膠帶輸送機(jī)司機(jī)在處理因?yàn)槟z帶與滾筒之間摩擦力達(dá)不到而造成運(yùn)轉(zhuǎn)緩慢或運(yùn)轉(zhuǎn)不動(dòng)的問(wèn)題,根據(jù)膠帶輸送機(jī)的設(shè)計(jì)學(xué)理念中的力學(xué)原理,以增加滾筒與皮帶之間的摩擦力為主要解決方案,膠帶輸送機(jī)司機(jī)向膠帶與滾筒之間撒沙為主要的處理辦法,進(jìn)而達(dá)到增加其之間的摩擦力,使膠帶輸送機(jī)達(dá)到正常的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,恢復(fù)其生產(chǎn)能力,節(jié)約處理問(wèn)題的時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。
受到膠帶輸送機(jī)的膠帶與滾筒之間空間影響,只能采用外接動(dòng)能的方式,來(lái)達(dá)到向膠帶與滾筒連接處撒沙的目的。于是我們通過(guò)多次研究和實(shí)驗(yàn),終于自行設(shè)計(jì)成功了風(fēng)動(dòng)撒沙器,經(jīng)投入使用后,效果非常好。
主要設(shè)計(jì)方法:在一根1m長(zhǎng)的4寸鋼管一側(cè)打上8個(gè)Φ5mm孔,另一側(cè)焊
接3根70mm長(zhǎng)的6分鋼管,6分鋼管間距為250mm左右(可適當(dāng)調(diào)整),6分鋼管直接通向4寸鋼管內(nèi)部,進(jìn)入4寸鋼管內(nèi)部的6分鋼管長(zhǎng)短距離為20mm左右(可適當(dāng)調(diào)整),進(jìn)入4寸鋼管內(nèi)部的6分鋼管進(jìn)行封口,并在6分鋼管下方打一個(gè)Φ5mm孔;在這根1m長(zhǎng)的4寸鋼管一端封口,另外一段焊接一段400mm長(zhǎng)的4寸鋼管,不焊接的一端要增加封蓋,要求封蓋拆卸容易(向里面灌入沙子時(shí)打開(kāi)封蓋,不用時(shí)就將其封緊),要求焊接的鋼管與4寸鋼管的夾角為135°,且焊接的4寸鋼管一側(cè)焊接60mm長(zhǎng)1寸鋼管,1寸鋼管直接通向4寸鋼管內(nèi)部,1寸鋼管進(jìn)入4寸鋼管內(nèi)部的距離為40mm,并且進(jìn)入4寸鋼管的1寸鋼管連接90°彎頭,彎頭口朝向1m的4寸鋼管方向。要求焊接在4寸鋼管上的1寸鋼管、6分鋼管的外端分別用一根1寸的鋼絲風(fēng)帶和一根6分的鋼絲風(fēng)帶并聯(lián)(如附圖所示),分別將2根鋼絲風(fēng)帶的另外一段連在接在風(fēng)管上,并在連接處增加一閘門,控制風(fēng)流開(kāi)關(guān)。
圖1
在皮帶輸送機(jī)的保護(hù)裝置發(fā)出打滑信號(hào)后,皮帶輸送機(jī)司機(jī)立即開(kāi)通連接風(fēng)管的閘門,使其風(fēng)流從1寸鋼絲風(fēng)帶通過(guò)焊接在4寸鋼管上幾個(gè)連接管道進(jìn)入撒沙器內(nèi)部,風(fēng)流進(jìn)入1寸管內(nèi)從1寸彎頭吹出,將沙子吹進(jìn)4寸鋼管內(nèi)部,此時(shí)3個(gè)從6分鋼管吹出的風(fēng)流把4寸鋼管底部的沙子吹動(dòng),當(dāng)風(fēng)流壓力繼續(xù)加大時(shí),由于向心力的作用迫使沙子從8個(gè)Φ5mm孔內(nèi)排出,在此操作過(guò)程中,撒沙器的安裝位置要恰當(dāng),能夠使從撒沙器內(nèi)部出來(lái)的沙子吹到皮帶滾筒上,隨著滾筒的轉(zhuǎn)動(dòng),使得沙子存放到皮帶滾筒與皮帶之間,從而增加其摩擦力,另外風(fēng)管的控制開(kāi)關(guān)要安放在膠帶輸送機(jī)的開(kāi)關(guān)按鈕處,便于膠帶輸送機(jī)司機(jī)的操作,從而達(dá)到膠帶輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。
3 項(xiàng)目實(shí)施效果的評(píng)價(jià)
風(fēng)動(dòng)撒沙器利用的材料簡(jiǎn)單,屬于煤礦中的常用材料,可以從回收的物料中找到,而且成本費(fèi)用低,便于在煤礦中推廣。風(fēng)動(dòng)撒沙器操作程序簡(jiǎn)單,可以由膠帶輸送機(jī)司機(jī)在正常操作膠帶輸送機(jī)過(guò)程中獨(dú)自一人便可以完成操作程序。該項(xiàng)裝置在普通礦井中使用,也可在高瓦斯礦井中使用,因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)原理避免以往的電能為動(dòng)能源,而是采用的風(fēng)能為動(dòng)能源,無(wú)需考慮礦井防爆。并且這是礦井的井下運(yùn)輸設(shè)備中,首次采取遠(yuǎn)距離處理設(shè)備不安全隱患的設(shè)計(jì),安全系數(shù)達(dá)到100%。
與以往人工向膠帶輸送機(jī)上進(jìn)行撒沙比較,不僅保證了人員的安全,而且節(jié)省時(shí)間,對(duì)膠帶輸送機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起到了很好的效果,為帶動(dòng)煤礦的高效、高產(chǎn)發(fā)展起到了很大的作用。
4 結(jié)論
通過(guò)對(duì)風(fēng)動(dòng)撒沙器的設(shè)計(jì)在鶴煤十礦1305下順槽的成功應(yīng)用,有效解決鶴
煤十礦在井下膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤過(guò)程中,由膠帶輸送機(jī)司機(jī)處理膠帶輸送機(jī)出現(xiàn)的打滑問(wèn)題時(shí),容易出現(xiàn)的卷傷、夾傷等問(wèn)題。
題找到了一條很好的解決途徑,解決了鶴煤十礦膠帶輸送機(jī)線路長(zhǎng)、運(yùn)煤效率低的大難題,保證了人員的安全,減少了設(shè)備的損失,提高了安全系數(shù),增加了經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]膠帶輸送機(jī)結(jié)構(gòu)、原理與計(jì)算.北京:煤炭工業(yè)出版社.
[2]北京:燃料化學(xué)工業(yè)出版社.