改質(zhì)瀝青低溫連續(xù)壓力放料工藝改造
改質(zhì)瀝青低溫連續(xù)壓力放料工藝改造
摘 要 根據(jù)改質(zhì)瀝青生產(chǎn)實(shí)際情況,通過(guò)工藝改造和操作優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)改質(zhì)瀝青低溫連續(xù)壓力放料,解決改質(zhì)瀝青依靠高置槽料位差低溫放料易堵塞管道的問(wèn)題.
關(guān)鍵詞 改質(zhì)瀝青;低溫;連續(xù)壓力;放料
1 存在問(wèn)題
在焦油加工過(guò)程中,改質(zhì)瀝青產(chǎn)品是產(chǎn)率最大的產(chǎn)品,約占焦油加工量的50%~55%,由于改質(zhì)瀝青具有軟化點(diǎn)高,黏度大,易堵塞管道等特性,實(shí)際生產(chǎn)中改質(zhì)瀝青放料操作被迫在高溫狀態(tài)下進(jìn)行,傳統(tǒng)的改質(zhì)瀝青放料工藝采用的是敞口式改質(zhì)瀝青放料工藝:瀝青高置槽利用料位差,通過(guò)管道引出的熱瀝青,在放料篩板上成型后,放入水中進(jìn)行冷卻,瀝青放料溫度在250℃左右,放料篩板離水面1m左右。由于瀝青放料溫度高,在空氣中的停留時(shí)間長(zhǎng),在放料過(guò)程中造成大量瀝青煙的排放,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。導(dǎo)致含有大量3.4-苯并蓖等致癌物的瀝青煙氣溢散,直接威脅職工的身體健康和安全生產(chǎn)。為了解決這一問(wèn)題,針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分項(xiàng)研究,首先確定減少瀝青放料煙氣產(chǎn)生的工藝技術(shù)方案:從工藝上減少煙氣放散,主要措施一是降低放料溫度,二要減少或避免瀝青在空氣中停留,從放料口直接進(jìn)入冷卻水下成型。要達(dá)到這兩點(diǎn),就必須解決瀝青低溫凝固堵塞管道設(shè)備的問(wèn)題,將瀝青在較高壓力下輸送是必然選擇。
2 改進(jìn)措施
1)放料工藝改進(jìn)
在瀝青高置槽后增設(shè)過(guò)濾罐、齒輪泵、汽化冷凝冷卻器,將高置槽內(nèi)250℃左右的瀝青經(jīng)過(guò)過(guò)濾罐進(jìn)入齒輪泵抽打入汽化冷卻器進(jìn)一步降溫至150℃左右,從冷卻器出來(lái)的瀝青一部分打回流進(jìn)高置槽,控制高置槽液位與溫度,其余部分直接進(jìn)入密閉放料器進(jìn)行放料。
2)瀝青放料器的設(shè)計(jì)
為了減少瀝青在空氣中的暴露時(shí)間,將原有的敞口放料篩板改為密閉式放料器,通過(guò)工藝計(jì)算,瀝青放料量在7.5—12噸/小時(shí)之間時(shí),為了保證放料量及放料壓力穩(wěn)定,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),將放料孔直徑設(shè)計(jì)為8mm,每個(gè)放料器設(shè)計(jì)了兩組放料孔,一組為10個(gè)孔,另一組為8個(gè)孔,在實(shí)際生產(chǎn)中根據(jù)加工量,通過(guò)旋塞截門進(jìn)行轉(zhuǎn)換。不僅使放料量大小調(diào)節(jié)方便,而且確保了放料壓力,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、檢修同時(shí)進(jìn)行,互不影響。放料器改造前后對(duì)比如下:
改造前: