干堆反浮選磷尾礦的實(shí)踐
干堆反浮選磷尾礦的實(shí)踐
摘要 本文通過(guò)湖北三寧浮選裝置的尾礦脫水實(shí)踐,為浮選磷尾礦的處理尋找了一條新的途徑。尾礦壓濾干堆,節(jié)省了尾礦庫(kù)的投資,降低環(huán)境的污染,取得了較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞 反浮選尾礦;尾礦脫水;立式壓濾機(jī)
0 引言
對(duì)于膠磷礦分選產(chǎn)生的尾礦傳統(tǒng)做法一直都是濃密后底流泵送到尾礦庫(kù)堆存,這種做法首選要在選廠周邊找到合適的尾礦壩筑壩地址,還需要建設(shè)大功率的泵站并架設(shè)長(zhǎng)距離輸送管道。目前有些工程項(xiàng)目的建設(shè)地址找不到合適的建尾礦壩的地方,必須尋找新的尾礦處理方法。本文通過(guò)介紹具體的工程實(shí)踐,為尾礦干堆的做法提供了事實(shí)依據(jù)。
1項(xiàng)目簡(jiǎn)介
2009年6月,中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院承接湖北三寧化工股份有限公司100萬(wàn)t/a磷礦選礦項(xiàng)目的建設(shè)工程。選礦廠地址在三寧公司磷肥廠以西的空地上。周邊500m外有部分分散居住的農(nóng)戶,其它為農(nóng)田和山地。由于難以找到合適的位置建尾礦庫(kù),選廠的尾礦采用濃密壓濾兩段脫水流程,最終水分在12%以下,干堆在尾礦倉(cāng),然后由汽車(chē)外運(yùn)。
2 工藝流程簡(jiǎn)述
磨礦細(xì)度為-200目65%,浮選流程采用單一反浮選脫鎂,浮選藥劑主要為浮選中起抑制作用的磷酸和捕收劑PA-64。浮選尾礦泵送至一臺(tái)38m高效濃密機(jī),濃密底流濃度35%。濃密底流泵送到兩臺(tái)壓濾機(jī),經(jīng)過(guò)壓濾,尾礦水分在12%以下,由膠帶機(jī)運(yùn)至尾礦堆場(chǎng)堆存,濾液去回水池。
3 浮選尾礦性質(zhì)
浮選尾礦性質(zhì)是決定能否干堆的主要因素。以往的實(shí)踐中也有用壓濾機(jī)或過(guò)濾機(jī)對(duì)尾礦進(jìn)行脫水,但表現(xiàn)均不理想。原因可概括為兩點(diǎn):其一,水分不達(dá)標(biāo);其二,濾布濾板磨損更換過(guò)快。影響過(guò)濾水分的因素主要是尾礦粒度太細(xì),粘度大;影響濾布濾板磨損情況的因素除設(shè)備自身外,尾礦硅含量過(guò)高,易于結(jié)鈣也是重要的影響因素。因此首選需要考察尾礦的物化性質(zhì)。
該項(xiàng)目處理的原礦與先前我院做的宜化項(xiàng)目基本一樣,在分選上已是很成熟的工藝。2009年5月中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院受宜昌三寧化工股份有限公司委托,對(duì)其所提供的磷礦樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室小試驗(yàn),試驗(yàn)的浮選尾礦性質(zhì)如下所示。
P2O5
(容量法,%) P2O5
(重量法,%) Fe2O3(%) Al2O3(%) CaO(%) MgO(%)
7.39 7.53 0.92 0.68 33.70 15.27
酸不溶物
(%) SiO2(%) F-(%) CO2(%) 燒失量(%) 密度
(g/cm3)
6.58 6.16 0.74 34.82 34.95 2.85
表1尾礦多項(xiàng)化學(xué)分析結(jié)果
從表1可以看出,由于采用的是反浮選脫鎂工藝,尾礦中碳酸鹽的含量還是比較高的,碳酸鹽含量過(guò)高會(huì)對(duì)濾布的使用產(chǎn)生不利影響,易于結(jié)鈣堵塞濾布的孔隙。在壓濾設(shè)備的選擇上,必須考察設(shè)備的濾布再生能力,有先進(jìn)的濾布清洗系統(tǒng)。
粒級(jí) 產(chǎn) 率(%) 品 位(%) 回 收 率(%)
P2O5 MgO A.I P2O5 MgO A.I
-0.15 +0.074 23.11 7.4 14.84 8.87 22.18 23.19 29.70
-0.074 +0.038 17.66 5.55 16.11 7.62 12.70 19.23 19.49
-0.038 59.23 8.48 14.38 5.92 65.12 57.58 50.80
合計(jì) 100.00 7.71 14.79 6.90 100.00 100.00 100.00
表2尾礦粒度篩析結(jié)果
反浮選尾礦為泡沫產(chǎn)品,粒度相對(duì)較細(xì),由表2可以看出,-200目含量約為77%,-320目接近60%。為保證產(chǎn)品水分必須選擇有足夠擠壓力的脫水設(shè)備,且能適應(yīng)極細(xì)顆粒物料的脫水要求,濾布不易堵塞,易清洗。對(duì)于要求產(chǎn)品粒度粗,
沉降快的內(nèi)濾式過(guò)濾機(jī)是不能滿足要求的。
4 脫水設(shè)備的選擇及生產(chǎn)效果
根據(jù)以往工程的經(jīng)驗(yàn),膠磷礦精礦或尾礦濃密后的過(guò)濾脫水一般選擇帶式過(guò)濾機(jī),陶瓷圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī)和壓濾機(jī),老式的筒式過(guò)濾機(jī)由于過(guò)濾面積小等原因目前很少使用。帶式過(guò)濾機(jī)適用于粒度較粗,水分要求不高的場(chǎng)合;陶瓷圓盤(pán)過(guò)濾機(jī)相對(duì)普通圓盤(pán)造價(jià)要高,但真空度高,能耗低,可節(jié)能90%左右。對(duì)于極細(xì)顆粒的脫水,特別是尾礦脫水,往往選擇用壓濾機(jī)。一般來(lái)說(shuō),壓濾機(jī)的濾餅水分低,含水率可達(dá)9%~10%。
鑒于處理的尾礦粒度很細(xì),且磷礦尾礦脫水一般都選擇壓濾機(jī)的經(jīng)驗(yàn)(其他脫水設(shè)備均難以滿足水分要求),我們?cè)诖舜卧O(shè)計(jì)中選擇立式壓濾機(jī)作為最終的脫水設(shè)備。立式壓濾機(jī)在磷礦選廠還沒(méi)有使用的先例,我們通過(guò)這次嘗試希望能為極細(xì)顆粒的尾礦過(guò)濾脫水尋找到一條可行的新途徑。
立式壓濾機(jī)造價(jià)高,配套設(shè)備多,但占地面積小,處理能力大,產(chǎn)品水分低,擠壓力可高達(dá)1.6MPa。工作過(guò)程大致如下:
1)過(guò)濾。板框閉合,料漿進(jìn)入過(guò)濾腔,頂起隔膜。濾液透過(guò)濾布經(jīng)格子板派出。物料留在濾布成為濾餅;
2)擠壓1。打入高壓水到隔膜另一側(cè),通過(guò)隔膜擠壓濾餅,進(jìn)一步分離濾液;
3)洗滌。洗滌水進(jìn)入濾腔,將隔膜頂起,使高壓水返回水站。洗滌水透過(guò)濾餅和濾布作為濾液排出;
4)擠壓2。同擠壓1,泵入高壓水,擠出洗滌水;
5)吹干。壓縮空氣進(jìn)入濾腔,頂起隔膜,排出上方的水?諝馔高^(guò)濾餅,帶走殘液,進(jìn)一步降低濾餅水分;
6)卸餅。板框打開(kāi),濾餅驅(qū)動(dòng)裝置啟動(dòng),濾布運(yùn)行,濾餅卸除。
中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院與三寧公司的技術(shù)人員對(duì)立式壓濾機(jī)進(jìn)行了詳細(xì)的考察,壓濾機(jī)供貨商家也對(duì)尾礦樣品進(jìn)行了試驗(yàn),最終決定采用兩臺(tái)96㎡的立式壓濾機(jī)對(duì)濃密后的尾礦進(jìn)行最終的脫水處理。該設(shè)備在貴州和四川的部分礦山有應(yīng)用,效果良好。
2010年底,選廠過(guò)濾廠房建成試車(chē)。當(dāng)尾礦料漿達(dá)到30%~35%的濃度時(shí),濾餅處理量為:0.1m3/m2.h~0.12 m3/m2.h,(如料漿濃度達(dá)到50%左右時(shí),濾餅產(chǎn)能會(huì)提高到0.16 m3/m2.h~0.2 m3/m2.h)。設(shè)計(jì)給入過(guò)濾機(jī)的尾礦濃度約35%,礦漿量約65t/h。經(jīng)過(guò)72小時(shí)滿負(fù)荷試車(chē),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,產(chǎn)品水分在12%以下,
濾液含固量小于1%。符合工藝生產(chǎn)要求。需要說(shuō)明的是,在最近的回訪中了解到,濾布及濾板等易損件的消耗依然是有待改進(jìn)的。
參考文獻(xiàn)
[1]《中國(guó)選礦設(shè)備手冊(cè)》編委會(huì).中國(guó)選礦設(shè)備手冊(cè)(下冊(cè))[M].科學(xué)出版社,2006.